近日,洛阳铜加工立式连铸溢流方式生产铜合金工艺试制成功。
随着多样化市场需求,近几年来,无氧铜连铸机列开始生产铜合金产品铸锭。为保证合金成份合格,一直采取保守生产工艺,即熔炼炉分析合格后再转入保温炉进行铸造。
但是,这种生产方式容易出现转炉前后温度波动大,结晶器内液面难控制,造成合金产品铸锭表面容易产生缺陷。这种表面缺陷不易被发现,会造成带材成品产生分层,直接影响产品质量。
针对这种缺陷,洛阳铜加工工艺管理部技术人员和熔铸厂三工区负责人、炉长进行了多次分析交流,在思想的碰撞中,提出了用溢流工艺进行生产试验的思路,并对溢流生产中的各种难题细节进行了预判,找出了相应的解决对策。
本次试验前,相关人员对细节的操作又进行了一次讨论,给炉台各班组进行了技术交底,工区对相关辅助要求也进行了统一安排。生产中,工区技术主任李万武、无氧铜炉长赵海华及工艺部技术人员跟班,观察、记录生产过程中工艺要求控制的关键点情况,新工艺中操作的实际难点和下一步需要解决的问题;铸锭生产完毕后,工区及时按工艺部要求,不仅对每块铸锭表面质量进行了认真仔细的检查,还对每块铸锭都钻样复查分析成份,验证工艺的可行性。
随着合金铸锭的钻样复查成份合格,标志着立式连铸溢流生产合金的新工艺取得了成功。该新工艺的成功,不仅意味着化学成份完全合格,铸锭表面质量良好和稳定,且因分析次数和时间的减少,班产量提高了20%。