经过紧锣密鼓组织完善,近日,选矿厂按期实现新装4号、5号压滤机达产,各项指标均达到设计要求。自10月21日起,选矿一分厂铜精矿逐渐给料到精尾二车间进行集中脱水作业。
经过前期对压滤机整修及人员培训,提升设备运转效率10%以上,降低设备故障率(其中近半个月无链条断裂故障),提升耗材使用寿命15%。针对白班集中脱水作业中出现的问题,给管理人员及员工积极响应,迅速排查原因,在一个班次内解决问题,单板打料时间由45分钟缩短至10-15分钟,单板处理量提升17.5%。通过提前排查检修运输皮带、电瓶车及电子秤,避免作业中出现故障导致生产阻塞。集装箱转运方式持续优化,空集装箱及装料集装箱转运效率提升10%以上。
据悉,精尾二车间此次集中脱水作业试运营,由单白班向三个班逐步实施,白班脱水作业处理量提升约45.6%,板框投产设备为1、3、4、5号,在未增加板框作业人员前提下完成了巨大挑战。此次阶段性成功得益于车间领导及员工充足的准备工作。目前精尾二车间仅完成了三分之一目标,接下来我们会以安全为“船”,技术为“桨”,管理为“风”,不断稳中提升,坚决完成领导安排的生产任务。