今年前两个月,宏跃北铜电解铜厂生产呈逐步递增态势,阴极铜产品产量从增产1%到增产21.86%。在全体干部员工打破常规、摸索实践、精工细作下,构建了新的生产模式,电铜系统增产计划取得了阶段性成果。截至3月初,电解铜厂具备了年产12.5万吨阴极铜的生产能力,为全年目标任务的完成奠定了坚实基础。
粗铜冶炼系统各工序稳定连续顺畅运行,阳极铜单重提升为电解铜系统提产创造了先决条件。围绕2021年产量计划,电解铜厂从去年铜系统大修投产后就着手准备,打出了增重量、提电流、改周期、增阴极的“组合拳”。阳极板单重增加了,相应的电流也要随之增加,一系列相关指标都要重新逐步摸索。提产初期,阳极板两次各增重1%,电流分别对应提高,接连迈出了两个“小步伐”,保持了生产工艺连续运行及产品质量稳定,为进一步实施增产计划积累了宝贵经验。而后,对电解周期在原来的基础上缩短了一天,每个电解槽里各增加一块阴极板,使得增产计划“大步前进”,在电解槽满负荷运行的条件下,前两个月阴极铜产品对比去年同期增产3733吨。
显著的增产成绩不是一蹴而就的,在增产计划的实施中也面临不小的挑战与困难。在于洪董事长和集团公司相关领导的指导鼓舞下,电解铜厂班子成员带领全体干部员工集中力量攻坚,一一化解不利因素。看似简单的调电流、增加阴极板,实则引发整个电铜工艺链各项指标的调整和配套机具的完善。仅调送电电流一个指标,就是从去年11月末开始历经13次均匀调整,至今年2月底,才达到目前满负荷生产的指标要求。随之而来的是电解槽温度、循环量、电解液铜酸浓度等多个指标发生变化,需要统筹调整,保证生产工艺稳定运行,保证阴极铜产品质量。其中,添加剂的加入调整难度最大,为了攻克这个关键指标,由副厂长陈德岩、电解作业区作业长邹德峰等组成的电铜质量攻关小组,连续坚守生产现场10多天,根据组别、生长周期,天天查看指标调整后的阴极铜质量,现场查看后还用手机拍下来,仔细比对找出差别,认真分析每一个可能影响的因素,对“症”施“治”,最终摸索到添加剂合适的配比,并总结、制定了一套新的工艺指标。循环主控室严格按工艺指标操作,精准控制,其中对循环量的测量精确到了每秒。由于电解槽内阴极板的组合发生变化,原来自动化的吊装出槽作业暂时由手动定位,增加了工作量,平均每个班组作业延长1个半小时,为保证在吊具改造的情况下生产稳定,电解作业区和生产准备作业区技术骨干力量连续跟班作业,为电铜生产保驾护航。电解工序全体岗位员工放弃了休假,集中精力攻克暂时的困难,保证了出装槽作业顺利进行。抢抓出装槽间隙,认真检查、清理槽内掉落的残极,保持槽内阴极铜良好的生长环境。为提高电解槽利用率,对出装槽的作业时间进行按小时推算,在确保作业安全高效的基础上,尽最大限度多抠出一小时送电时间,进行下一轮的电解,确保了增产计划顺利推进。
在短短的4个月,电解铜厂阴极铜增产计划能够顺利实施并取得显著成效,彰显了电铜团队顽强坚韧的作战力,不折不扣的执行力,爱厂如家的向心力。生产蒸蒸日上的强劲势头和员工锐意进取,积极向上的昂扬斗志相得益彰。自电铜系统建成投产至今,这支团队雷打不动地坚持高标准、严要求,为这座被誉为“城市工业名片”的现代化工厂增光添彩。在壮观整齐、有如“希望的田野”的作业现场,既有抢抓“时令”快节奏的生产组织作业,也有像培育麦苗一样精心呵护每一片阴极铜的生长、每一块阴极板的完整。随着生产负荷的提升,每天都要对大量的阴极铜板进行修整处理,保证物表平整;并抢抓出铜时机,对阴极板逐一检查,设专人对发生变形的极板进行修整,采用吊线垂直比对,匠心细作,将修整后的极板弯曲度严格控制在5毫米。自2017年12月7日送电投产至今,历经40个月的生产运行,未损坏一块阴极板,没有耽误一天的生产,在国内铜冶炼行业亦堪称奇迹。镶在极板两侧的夹边条,厂家保24个月的使用寿命,在岗位员工的悉心维护下连续使用了3年,至今还在“超期服役”,仅此一项便节约费用百万元以上。电解槽面上的保温布,每一片都有对应的编号,将维护正常使用的具体责任落实到每名岗位员工,不仅提高了管理效率,更强力推动了降本降耗。(张韵欣 刘希良)