5月7日晚8点,在澳炉检修现场传来令人振奋的欢呼声,“锅炉水冷壁试水打压成功了”,这是在于洪董事长高度关注,昼夜深入现场指导,参战团队历时近40天全力以赴,攻坚克难取得的重大节点胜利。8号晚上5点18分澳炉进行升温,配合锅炉煮炉,为粗铜系统加料投产提供了非常重要的前提保障。上升和下降烟道水冷壁是澳炉系统非常重要的设备之一,澳炉烟气经过这里降温除尘,并回收一部分有价金属。自澳炉复产以来,原来的余热锅炉水冷壁一直运行至系统检修前,期间针对局部漏点及薄弱环节也进行数次修补,以及特殊维护,几乎将水冷壁的使用价值挖掘到了极致,为计划检修如期开展争得了宝贵的时间。这次铜系统检修是2014年澳斯麦特炉投产以来规模最大的一次,包括近40项大的检修项目和若干个子项目。于洪董事长在现场指导中多次指出,要集公司之合力,打赢这场检修抢修阻击战,保安全,保质量,在攻克影响系统稳定运行关键问题,进一步提升铜系统运行水平的同时,对澳炉系统现场环境进行全方位的彻底清理。
此次检修正处于疫情防控期间,设备备件采购部和采购部多方联系厂家定制新的水冷壁和所需材料,千方百计沟通长途运送事宜,4月2日,各项条件基本具备,检修战线全线启动。铜厂人员开始拆除保温层,外委施工队拆除坏损水冷壁。锅炉上升烟道和下降烟道的水冷壁是一个庞然大物,检修主战场从澳炉主厂房14楼到5楼之间多点开花。集团公司领导王峥强、王晓红全天盯在现场,实时查看检修进度,协调相关事宜,工程管理部牵头组织,从人员机具等多方面做总体平衡。机电动力厂、铅锌厂、精锌厂、硫酸厂、综合利用厂以及筑炉修建厂在保证本单位生产稳定的同时,将水电焊,钳工等大部分检修力量投入到铜系统检修中来。随着最后一组水冷壁等备件运送至检修现场,5月1日,水冷壁安装进入总攻坚。在外委专业施工队焊接安装新水冷壁的同时,各单位参战人员层层把守,各负其责,对钢性梁夹角,支撑构架进行焊接,同时更换锅炉水平段,安装锅炉外围的附属设备,施工任务艰巨,安装难度大,工期紧,更要保证安全和质量。总体安装量重达130多吨,仅焊道就长达5000多延长米,保温钉多达上万个,95个振打器要准确安装在上升烟道与下降烟道的四周。交叉作业很多,近40米高的上升烟道直抵澳炉主厂房顶,35米的下降烟道垂直而下,除部分作业面可以借助楼层行走平台,大部分作业都要在手脚架上进行施工,上下烟道之间的作业面更是非常狭窄,他们在复杂的作业空间“攀岩走壁”,时而仰着头,时而猫着腰,认真对接每一组设备,细心焊接每一道焊缝,弧光闪耀,焊花飞溅,这里昼夜通明,切割声,敲打声,不绝于耳,连夜奋战下,整体水冷壁更换任务及附属设备安全装圆满完成,7号开始试水打压,并经过市锅炉检验所验收合格。筑炉修建厂早已做好了提前准备,紧密衔接,对水冷壁等进行保温,像“絮棉衣”一样,将一块块保温棉插接固定,再加装一层硅酸铝材料,最后在覆盖彩钢板,1500平米的作业面积加装三层,层层都要严密对接,不能存在漏点,严格保证保温效果。在保温的同时,抓紧收尾,对细节再次检查,让检修达到更好的效果。
此次检修,在多工种同时交叉作业的情况下,相关负责人全程监护,做好施工环境的安全确认和人员的安全防护,没有发生一起轻伤以上事故。在水冷壁更换的同时,参战团队完成了澳炉过渡段水套、电收尘高压隔离柜更换,进出口管道包补、制酸一、二吸塔换热器更换、净化动力波内逆喷管检查处理做支撑、转炉烟气管道更换、吊车梁维修、吊车滑线更换、接力风机等作业,有效解决了存在的隐患,提升了设备运转性能,为澳炉系统后续投产打下了坚实基础,并为下一步粗铜冶炼系统升级改造作了前期准备。目前,阳极炉正在紧张砌炉,近日即可完工,粗铜系统将以全新的状态投入到冶炼黄金季的生产中。