熔炼厂积极响应公司号召,大力推行创新创效,自4月底刀型阳极板试生产以来,在生产实践中已取得明显成效。
刀型阳极板能明显提高电解电效、降低残极率,但刀型阳极板尺寸要求高,浇铸难度大,公司此前没有过生产先例,能否浇铸出符合电解要求的刀型板,是摆在熔炼厂和阳极炉工序面前的一个挑战。
熔炼厂厂长刘繁带领技术主管张应和精炼工段技师龙小刚迎难而上,从4月中旬试验刀型板模块开始,全程跟踪每一块刀型阳极板的尺寸参数、铜水温度、浇铸速度等各项参数,一一记录下来,对存在问题的刀型板进行标记,并反复到电解观察刀型板过机情况,班组人员服从指挥耐心的对浇铸速度、模位角度进行调整,通过不断观察改进,刀型板在电解的机退率从最初的8%降至1%。据电解使用后反映,投入刀型板生产后阴极铜外观质量得到明显改善,残极掉极率每组只有1-2块,较以前大为降低,刀型板生产取得了明显成效。
与此同时,阳极炉工段通过在生产实践中取得的经验,初步掌握了浇铸刀型板的方法,摸索出刀型板浇铸各项参数的最佳范围,为下一步公司全面推行刀型阳极板生产打下了坚实基础。(王华)