团结、诚信、高效、守纪、创新
经过7月份紧锣密鼓的攻关试验,山达克铜金矿 “实行转炉热互换作业,提高粗铜日产降成本”已取得初步成效,据统计,8月份上半月粗铜产量达1500吨,为月计划的67%,7月28日至8月22日以来日产量平均达76.78吨,比预期提高6吨以上,比年计划平均提高4吨以上。
自巴基斯坦山达克东矿体开发以来,由于原矿品质下降,反射炉冰铜品位同比下降约10%,转炉吹炼低品位的冰铜,导致供风量、石英用量增大,作业周期延长,炉温升高导致炉衬耐火砖及钢包、浇铸模损耗加快,就连炼铜降温的水耗也明显增多,即便是满负荷生产日产量也很难达到70吨,且转炉炉寿只能达到15天。
今年公司遇到前所未有的困难,原、燃料价格大幅上升、铜价下跌,为了保公司全年利润任务的完成,按照中冶铜锌工作要求,山达克铜金矿采取超常措施深挖内潜,制订了“盘活存量等六个方面”的降本增效措施。冶炼厂在公司指导下成立了工艺技术攻关小组,开展了“反射炉使用原油替代重油燃烧”、“实行转炉热互换作业,提高粗铜日产降成本”技术攻关活动。攻关组集思广益、打破常规,改变原来转炉“一开一备”作业模式,实施两台炉间歇式热互换,有效地减少非操作时间,提高了作业效率。
在攻关过程中,攻关组不断摸索优化生产操作工艺,采取了“第一台炉进料50%吹炼至火焰渐变保温等待,开第二台炉同样操作至火焰渐变,实施“合炉作业”,将两台炉的“白铍”倒入一台炉中进行“筛炉出铜”。为了掌握两炉吹炼“火候”,防止过吹或炉内熔体温度下降而发生表面凝固,转炉车间组织精兵强将探索操作方法,并总结归纳形成一套全新的操作模式,为下一步系统生产创造了条件。
实施两台间歇炉热互换作业,一是可以利用班中操作间隙进行炉口、风眼清理和设备维护保养,每班减少非操作时间约40分钟,极大地增加了开风时率;二是可以利用低料面吹炼速度快的优势,多处理冰铜和冷料、控制炉温,达到与单炉生产相同的时间内多处理1包冰铜和1包冷料的效果,粗铜日产大幅提高;三是炉子始终处于热态,避免了急冷急热造成的耐火砖晶格变形开裂脱落现象,再加上冷料加入量增加,操作温度可以控制在1300℃以下,炉衬耐火砖使用寿命从15天提高到40天以上;四是反射炉可以持续保持满负荷生产,避免单开转炉时控制作业,同时将富余冰铜外倒预制冷料,以补充两炉热互换期间冷料缺口,维持冷料平衡。
实行两台炉间歇热互换作业,设备改造方面只需在炉口配置两个柴油烧嘴,额外投入少。但是两台转炉频繁交换操作,需要员工对供风、供水、烟气阀门、仪表控制等进行倒换和开关调节,有时两台炉同时操作,员工班中基本上没有休息时间,必须高度集中精力把操控好每一个环节,因而工作压力和工作量大幅增加;两台炉同步生产,还需要协调组织好系统生产,合理安排炉子的作业与检修,避免两台炉同时出现故障而被迫停产的不利局面发生;此外新的操作模式增加了反射炉的工作量,同时也对炉后操作人员的技术提出了更高的要求。
经测算,通过“实行转炉热互换作业,提高粗铜日产降成本”技术攻关,吨铜加工成本与试验前相比下降84美元,为公司实现降本增效保盈利目标做出了实实在在贡献。