2月份,五矿铜业(湖南)有限公司(下简称“五矿铜业”或“公司”)熔炼厂当月产阳极板1.3077万吨,这是既2018年10月份后第二次月产量突破一万三,但与去年10月份双台阳极炉生产不同的是,这次熔炼厂创新组织实施了单台阳极炉生产,节奏更紧密,产量更稳定、单耗大幅降低,既保证了产量,又降低了成本。公司2月份实现利润71万元,在全国首开了单台阳极炉生产之先河。
大胆设想,多方论证
熔炼厂自投产以来,一直保持着两台阳极炉轮流作业浇铸产阳极板的工作模式,时间一久,1#阳极炉需要计划性检修。如何确保检修期间生产稳定,为公司一期稳健盈利奠定基础,公司副总经理兼总工程师闫友同志从2018年12月份起就组织熔炼厂技术、设备管理人员进行讨论,创新提出单台阳极炉生产的大胆设想,这是在全国同行业企业中都未尝试过的生产模式。
“人家没有,不代表我们不行。”想法一出,论证先行,闫副总带领攻坚组成员,利用晚上及周末紧锣密鼓的进行讨论,从底吹炉、转炉、阳极炉三处的每个生产细节点论证起,设想出在生产衔接中可能碰到所有的问题,提出解决办法。一遍又一遍,攻坚组人员几乎每天都在厂里,无瑕顾及家里。一个周末的晚上,熔炼技术副厂长刘繁又赶往生产现场,他的妻子发了个朋友圈,内容是“小朋友(三岁)的爸爸这么晚又要出去上班,小朋友哭得那叫一个伤心呀”。通过抢时间,拼速度,赶在1#阳极炉检修前拿出了《单台阳极炉生产实施方案》,在确保火法精炼工序最大产能的前提下核算出吹炼工序、熔炼工序、备料和辅助工序生产负荷和生产工艺控制指标,精确到每个时间段做什么工序,包含紧急情况预备方案。2月16日,正式开启单台阳极炉生产,全国之先例,就在我们熔炼厂精英们“摸着石头过河”中拉开了面纱。
服从指挥,高效配合
单台阳极炉生产,将原来16小时生产周期,缩短至15个小时以内,别小看这一个小时,它让一线操作员工的工作节奏成倍增加,尤其是负责转运冰铜、粗铜的冶金吊行车工们。
他们一台要从底吹炉转运冰铜、冷料、残极进转炉,另一台要从转炉中转出粗铜进阳极炉,周期的缩短,让他们的运行轨迹也需相应调整。但以公司劳动模范黄红星为首的冶金吊行车工非常理解,他们说:“服从生产组织安排,绝不因为个人原因耽误生产”。
为了避免“空中撞车”,行车工们与三个炉前操作工们通过协商,确定了上下游工序之间的无缝对接方式,炉前工精神高度集中,正确指挥,配合更加顺畅。
有一次,转炉的风眼机气缸出现故障,为了争取时间,当班班长李春生带领组员一起上,硬是用双手把气缸抬了下来,比原来用起吊葫芦拉节约了近30分钟。
单台阳极炉生产使阳极炉的浇铸频次也相应增加,浇铸时间也延长,负责控制浇铸机的为女员工,她们巾帼不让须眉,不叫苦和累,与男员工们一起坚持了下来,一站就是几小时。
创造佳绩,开创历史
攻坚组的有效组织,员工们的高效配合,使得单台阳极炉生产比预想中来的顺利,生产周期稳定在13.98小时,比计划又缩短1小时;单炉生产情况下进料量从244t/炉上升到280t/炉,产量提高36t/炉;天然气消耗减少3600m³/天,每日节省成本1.152万元,当月阳极炉直冶费比元月份降低了190元/吨,为公司当月实现实实在在的盈利奠定了坚实基础。
截止到目前,熔炼厂单台阳极炉生产已稳定运行40天。试运行的成功,让大家在一台阳极炉检修时,对能继续保持生产吃下了一颗“定心丸”。而首创全国历史,更是极大程度地增加了员工对公司发展的信心,鼓舞了全员士气。公司将按照全员创新的方式,将其命名为“先进操作法”,以激励全员为促进生产改进出思路,想对策,为“一期稳健盈利、二期年内上马”提供工艺保障。